有利於離心風機及其係(xì)統的穩定運行離心風機及其係統(tǒng)的設計應滿足係統所需流量和壓強的工況點在(zài)離心風機的高效率點附近。
但是,在長期的運行過(guò)程中,由於葉片變(biàn)形(xíng)、管道阻力增加(jiā)等原(yuán)因,離(lí)心風機的效率會逐年下降(jiàng),電動機(jī)的功耗會增加。
同時風錄、風壓也會(huì)有一定程度的下降終導致不能滿足(zú)係統工作的要求。如以某煉鋼廠除塵離心風機為例,在1999年離心(xīn)風機(jī)性能普查時測得的離心(xīn)風機效率為70%左右。
而在2004年轉爐及除塵係統改造之前,又對該離心風機進行了性能測試。
測得(dé)的離心(xīn)風機效率僅為51%,電動機輸出功率由2 298 kW增加到2 582 kW,以年運行8 000 h計算,每年要多(duō)耗電約(yuē)220萬kW·。
而且風錄、風壓也有一定幅度的下降,已(yǐ)不能滿足(zú)新增轉爐除塵的需求,必須再增加一台除塵離心風機(jī)。
對於(yú)此類大功率離心風機必須利用離心(xīn)風機性能測試技術對其使用工況的流量、壓強和效率進行跟蹤,對效率低下的離心風機進行及時的維護和更換。
建立起對離心風機設備的運行效率進行(háng)有效監督的(de)機製,杜絕能源的(de)浪(làng)費。
又如(rú)某機組的熱風係統原設計風(fēng)量為46 000 Nm'/h,經過技改和熱風係統優化後,係統(tǒng)所需風量減少到28 000 Nm'/h左右,節約了能源。
但在係統改造的同時。並未對(duì)係統中的離心風機進(jìn)行相(xiàng)應的調整。僅僅通(tōng)過關小係統(tǒng)中的閥門來減少(shǎo)風量(liàng),造成熱風(fēng)係統中所有的離心風機出現“大馬拉小車”的(de)情況,離心(xīn)風機(jī)工作極不穩(wěn)定。尤(yóu)其是兩台爐氣離(lí)心風機,工作點已接近“喘振(zhèn)點(diǎn)”,更是故障頻發。
2005年實施了該係統離心風機的(de)改善工作,通過(guò)離心風機性(xìng)能測試,確定了離心風(fēng)機的工作點,並以(yǐ)此為依據重新(xīn)選型製作風風壓較小(xiǎo)但適合當前工況的新離心風機。增大了離心風機安(ān)全運行的範圍。既保證了離心風機(jī)的(de)安全運行,又(yòu)起到了節(jiē)能的作用。
有利於改傳離心風機(jī)與(yǔ)管網係統(tǒng)配置的有效性通離心風機總(zǒng)是與其管網係統聯合(hé)工作的,氣體在(zài)離心風機中獲得外功後(hòu),其壓升與流星的關係是按離心風機的性能曲線所呈現的規律變化的。當氣(qì)體通過管網時,其壓升與流量(liàng)的關係義遵循管網的特性曲(qǔ)線。
因此,離心(xīn)風機與管網的氣體流覺完全(quán)相等。同時(shí)離心風機產生的全壓一部分用於克服管網中的阻力,一部分轉化(huà)為氣流在管網出(chū)Ft處所具有的動能(néng)。
離(lí)心風機的有效功率(lǜ)與(yǔ)離心風機的全(quán)壓成正比,當用於克服管網中的(de)阻力部分即靜壓部分增加時,氣流在管網出口處所具有的動能就會減少,即離心風機的流量會減少。
因此,管網布置不好會影響(xiǎng)離心(xīn)風機性能(néng)的發揮。例如,管接頭(tóu)、彎(wān)頭、閥門等(děng)結構形式或管路突然擴大、縮小、急彎等會(huì)增加局部的限力損失,同時使離心風機係統的效率下降。管道的(de)壓力損失包括沿程阻力損失和局部限力損失。沿程(chéng)阻力損失由氣流速度、管道長度、管道截而(ér)積及管壁粗糙度等因素決定,局部阻力損失與管(guǎn)道的截麵積和管(guǎn)道的過渡形式有關。
因此,通過測試管網的流(liú)量、靜壓和動壓,可以發(fā)現管道係統的缺陷,合理選擇管道(dào)截(jié)麵、長度(dù)、內壁光滑度以及不同斷麵風道的過渡形式,均。叮有效減少管道的(de)壓力損失,提高管道的(de)愉送效率。
當單台離心(xīn)風機的壓力或流量(liàng)不能滿足係統(tǒng)的要(yào)求而需要采用多台離心風機進行申聯(lián)或並聯使用時,通過離心(xīn)風機性能測試方法對係統的工(gōng)作點壓力和流量進行測試(shì)後正確地選擇離心風機的匹配。